engine (1066367), страница 14
Текст из файла (страница 14)
Недостатков было много. Например, поломка коленчатых валов по щекам. Коленчатые валы авиамоторов, как правило, были со щеками овальной формы, и на двигателе БД первые валы сделали со щеками такой же формы. Однако жесткая работа дизеля и более высокие нагрузки, чем в бензиновых двигателях, приводили к поломкам. Тогда перешли на щеки круглой формы, и дефект устранился.
Первые шатуны двигателя БД были вильчатого типа и ломались. Когда перешли на прицепные шатуны с небольшой разноходностью по правому и левому блокам, дефект был устранен.
В результате перегрева поршня в зоне первого уплотнительного кольца, считая от днища поршня, кольцо закоксовывалось и происходил задир поршня, вследствие чего двигатель выходил из строя. Для устранения дефекта кольцо на Поршне опустили вниз от днища еще на 5 мм, а на внутренней стороне днища поршня нанесли оребрение (“вафлю”) для лучшего отвода тепла от днища.
Ненадежно работали коренные подшипники: происходило схватывание коренной шейки с коренным вкладышем, который срывался с места и проворачивался. В результате выходил из строя картер дизеля. Для устранения этого дефекта были введены специальные стягивающие (шпренгельные) шпильки, и работоспособность коренных вкладышей резко улучшилась.
Очень много неприятностей приносил газовый стык. В первых образцах дизеля прокладка была выполнена из красной меди в виде колец прямоугольного, ромбического, даже круглого сечения и различных других форм. Но все эти варианты прокладок были индивидуальными для каждого цилиндра и прижимались анкерными шпильками к общей головке. Двигатель не вырабатывал необходимых 100 ч — происходило выгорание газового стыка. Неполадки с газовым стыком задерживали доводку и сдачу двигателя. Это обстоятельство вызвало ряд предложений. Я. М. Майер предлагал понизить мощность дизеля БД до 400 л. с. (295 кВт) и ввести в управление подачей топлива сложную систему пружин, что должно было обеспечить работу дизеля при мощности не более 400 л. с. (295 кВт) и только в особых боевых условиях можно было увеличить мощность до 500 л. с. (370 кВт). При обсуждении этого предложения резко возразил представитель заказчика Федоров, и оно было отклонено. В конце концов была введена общая алюминиевая прокладка, штампованная из листа на все шесть цилиндров блока, и введены дополнительные болты, стягивающие головку и блок цилиндров по периметру. В результате этих мероприятий дизель БД по газовому стыку стал вырабатывать положенный ресурс.
Дизель БД (В-2) прошел официальные испытания, был принят, и началось внедрение его в серийное производство.
Было введено множество изменений технологического характера. Велись и опытные работы, часть результатов которых внедрялась уже в Челябинске в первые годы Великой Отечественной войны. Там были введены такие, например, изменения, как центральный подвод масла к коленчатому валу через хвостовик со стороны передачи. Уже на Кировском заводе в Челябинске был внедрен новый масляный фильтр КИМАФ (Кировский масляный фильтр). Там же был внедрен и улучшенный масляный насос, в котором три пары шестерен были расположены в одной горизонтальной плоскости вместо вертикального расположения пар шестерен (“шашлыком”). Благодаря установке нового масляного насоса улучшилась зимняя эксплуатация двигателя, были устранены поломки вертикального валика привода насоса и уменьшены габариты двигателя (высота).
В таком исполнении была выпущена во время Великой Отечественной войны основная масса двигателей В-2-34”.
Из воспоминаний А. И. Голубова (начальника КБ по топливной аппаратуре двигательного производства Кировского завода в Челябинске). “В 1936 г. я начал работать в конструкторском бюро дизельного отдела ХПЗ им. Коминтерна, где велись работы по двигателю В-2 для авиации. В то время двигатель для танка назывался БД-2, а вариант для авиации — БД-2А. Работал я сначала инженером-конструктором по топливной аппаратуре, затем групповодом, а с 1938 г. — начальником КБ по топливной аппаратуре.
До воссоединения УНИАДИ с заводом, по-моему, в дизельном отделе не было лабораторий. Были только производственные участки и участок, где проводились необходимые испытания узлов и отсека дизеля. Опытная производственная база специально для двигателя также отсутствовала, а работы велись на производственных участках отдела. Приспособления и инструмент для обработки деталей дизеля проектировались и изготавливались общезаводскими службами. Общезаводской технологической службой разрабатывалась и технология изготовления дизеля.
Работу конструкторских бюро по двигателям (БД-2 и БД-2А) возглавлял К. Ф. Челпан. Начальником КБ по танковому двигателю БД-2 был Я. Е. Вихман, начальником КБ по авиационному двигателю БД-2А—Г. И. Аптекман. В КБ были организованы конструкторские группы. Группу узлов движения (коленчатый вал, шатун, поршень) возглавлял С. Ф. Горбатюк, группу передачи и распределения — А. К. Башкин, группу картера с 1941 г. возглавляла Н. Д. Попова.
К 1936 г. выявились преимущества дизеля БД-2 перед бензиновыми танковыми двигателями, .но он нуждался в доводке. Его .начали приспосабливать к установке в самолет Р-5.
До 1937 г. в дизель БД-2 устанавливали два 6-плунжерных топливных насоса с применением муфты опережения. Насосы и распылители к форсункам приобретались у фирмы “Бош”. Специального КБ по топливной аппаратуре еще не было. После 1937 г. началось освоение производства распылителей, разработка и подготовка чертежей топливного насоса для производства его на заводе.
С целью улучшения рабочего цикла был изменен профиль кулачка по сравнению с профилем кулачка насоса “Бош” и применен кулачок тангенциального типа, аналогичный кулачку авиадизеля АН-1. При работе 6-плунжерных насосов с приводом через муфту опережения происходило изменение угла опережения из-за смятия контактных поверхностей в пазу спирали муфты. В связи с этим изменили привод: исключили муфту, установив опережение “а постоянный угол. Фирме “Бош” были заказаны 12-плунжерные насосы.
При работе двигателей обнаруживались систематические поломки регуляторов на топливных насосах, которые оказались следствием неравномерного вращения вала в моменты нагнетания топлива в форсунки, что вызывало закрутку вала. Для ликвидации дефекта была отработана серийная конструкция фрикционной связи регулятора с валом топливного насоса.
В то время объем доводки работ и подготовки документации для производства топливной аппаратуры на заводе вызвал необходимость организации конструкторского сектора вместо группы по топливной аппаратуре. В работе использовались опыт ЦИАМа, а также помощь лаборатории топливной аппаратуры бывшего УНИАДИ, вошедшего в состав завода как отдел 1600. УНИАДИ до этого момента вел работы по созданию авиадизеля. Поэтому к работам нашего завода сразу же были подключены все лабораторные силы УНИАДИ. Из ЦИАМа на завод были командированы Т. П. Чупахин и М. П. Поддубный, имеющие большой опыт доводки, изготовления и сборки авиадизеля АН-1. Ими были внесены ценные предложения и разработаны требования к изготовлению и сборке деталей и узлов двигателя БД-2 (В-2). С их помощью двигатель был подготовлен к повторным межведомственным испытаниям, так как первых испытаний он не выдержал. После повторных испытаний в 1939 г. дизель В-2 с замечаниями был рекомендован к серийному производству.
При эвакуации из Харькова в Челябинск я приехал с последним эшелоном. Отдел главного конструктора бывшего завода № 75 стал называться СКБ-75 я разместился в здании заводоуправления Кировского завода в Челябинске. Главным конструкторов был назначен И. Я. Трашутин, его заместителем — Я. Е. Вихман.
К моему приезду в Челябинск (16 ноября 1941 г.) в СКБ-75 шла уже напряженная конструкторская работа. Все КБ были укомплектованы и обеспечены необходимым оборудованием. Бюро передачи возглавлял А. К. Башкин, бюро движения — С. Ф. Горбатюк, бюро топливной аппаратуры—А. И. Голубов, бюро картера — Н. Д. Попова, бюро техдокументации — А. Г. Аврунин. В СКБ-75 решались все вопросы, связанные с серийным производством и повышением надежности дизеля, разработкой модификаций двигателя применительно к объектам. КБ топливной аппаратуры была проведена большая работа по применению всережимного регулирования, а также по возможности применения на двигателе В-2 насос-форсунки, разработанной на заводе № 77 в Барнауле”.
Из воспоминаний Б. Г. Егорова (Героя Социалистического Труда, бывшего главного конструктора завода “Трансмаш”). “Перед войной мы, молодые инженеры, работали на Сталинградском тракторном заводе в КБ Корчагина. Уже в дни войны, в 1941 г., по приказу заместителя наркома А. А. Горегляда нас, нескольких молодых конструкторов, назначили мастерами в новый цех по сборке дизелей В-2, перебазированный с Харьковского тракторного завода. Работали дни и ночи, без выходных дней, по 16—18 часов в сутки.
Сорок второй год... Весь Сталинград в огне. Мы копали противотанковые рвы, строили огневые точки, а на Мечетке, под Орловкой уже шли бои.
Эвакуация. Нелегкая, нескорая дорога с массой неурядиц и приключений. С большим трудом, собрав свои семьи и часть заводского оборудования, ползем (именно ползем) к востоку. На запад к фронту мчатся с Урала и из Сибири эшелоны с войсками и вооружением.
Прибыли на Алтай, в Барнаул, где шло строительство двигательного завода. Не описать, не оценить все трудности того периода. Горят костры, день и ночь идет строительство цехов. Обжигая на морозе руки, мы стеклили фрамуги сборочного цеха. В механических цехах кострами отогревали эмульсию в станках. Но алтайский первенец В-2 мы собрали накануне октябрьской годовщины — 6 ноября 1942 г.
Невозможно забыть трудовой героизм тех военных лет, участников той неимоверно трудной работы. И тех, кого нет уже с нами, и тех, кто жив сегодня... Вот краткий перечень фамилий ветеранов того “трансмашевского” периода: Поддубный, Артемьев, Лев, Бржесский, Бражниченко, Баринов, Березин, Белецкий, Бельферман, Ведмедь, Колосов, Курлянд, Левинсон, Мельниченко, Окунь, Попов, Симаненко, Сойфер... Все и не перечислить. Они составляли силу, гордость, славу большого уже в то время коллектива, который мы с гордостью назвали “наш родной Трансмаш”.
“Трансмаш” тех лет мог сделать все. Он все н сделал, он все превозмог, он все выдержал: труднейшее и неимоверно быстрое строительство, баснословные темпы роста программы, тяжкие невзгоды с жильем и питанием. Землянки без воды, почти прозрачный ватник (а нужен был бы тулуп), тонкие хлопчатобумажные штаны, деревянные ботинки... Питание: щи — один кочан капусты на два ведра воды без признака жира, мазок жиденькой кашицы, кусочек хлеба-суррогата, взвешенный с точностью до доли грамма. И в этих условиях коллектив работал и давал армии двигатели.
Сверх всяких программ и дополнительных заданий были отработаны мощные двигатели В-16. А позднее, чтобы поднять разрушенное войной хозяйство страны, коллектив создал дизели “Алтай”, Д-6, Д-12 и др.
Да, были ордена, дипломы, премии, знамена, высокие оценки прессы. С тех пор прошло много трудных и победных лет. Но сегодня, как бы издали, становится еще видней подвиг коллектива тех огненных лет. И гордость охватывает от сознания твоего участия в становлении и славной работе родного “Трансмаша”.
О строительстве производственных мощностей в местах эвакуации
Из воспоминаний М. А. Фаина (бывшего главного инженера проекта цехов дизельного производства). “В декабре 1934 г. Ленинградскому проектному институту было поручено разработать задание на строительство цехов Харьковского паровозостроительного завода для производства дизеля В-2.
В течение 1935 г. разрабатывался технический проект этого строительства, в котором использовались достижения того времени по технологии и организации авиационного двигателестроения, а также достижения тракторостроения в области производства топливной дизельной аппаратуры. В соответствии с проектом, который после длительной экспертизы был утвержден в 1936 г. Наркоматом, в состав дизельного производства входили главный корпус и два заготовительных цеха.
В главном корпусе благодаря удачной компоновке были сблокированы в одно здание все обрабатывающие цехи, включая термообработку деталей, азотирование гильз цилиндров и заливку подшипников свинцовистой бронзой. Там же были размещены трубопроводомедницкие работы, испытательная станция и сборочный цех. В главном корпусе, насколько было возможно, соблюдались технологические потоки основных ведущих деталей, узловой и общей сборки двигателей.
Цех цветного литья состоял из двух корпусов: собственно формовочно-литейного и вспомогательного, где осуществлялись обдирка и термообработка литья. В кузнечно-штамповочном цехе должны были штамповаться детали двигателя, включая коленчатый вал и шатун, а также обеспечиваться первая термообработка штамповок.
Строительство дизельных цехов было начато в 1935 г. еще до утверждения проектно-сметной документации. Это стало возможным благодаря энергичным и настойчивым действиям директора завода И. П. Бондаренко, несмотря на сопротивление некоторых руководящих работников Наркомата, считавших невозможным просить правительство о выделении значительных ассигнований на строительство, не имея еще отработанной и доведенной до серийного производства конструкции двигателя.
В середине 1936 г., когда здание главного корпуса подводилось под крышу, на завод прибыла большая группа работников Ленинградского проектного института. Они должны были разработать карты технологических процессов и чертежи оснастки для изготовления деталей двигателя, а затем составить монтажные планы расстановки оборудования.