Диссертация (1141585), страница 25
Текст из файла (страница 25)
Переток кконтролируемому сечениюэлектропередачи вырос и составил –1482 МВт (max допустимый 1550МВт).В 03:12 для компенсации снижениягенерации по согласованию с ОДУУрала диспетчеры Тюменского РДУотдали команду на увеличениегенерации с соседней,Нижневартовской ГРЭС, на 520 МВт –до установленной мощности 1600 МВт.В 03:16 по команде диспетчера ОДУУрала дежурной сменой ТюменскогоРДУ введен запрет работ нагенерирующем и электросетевомоборудовании.В 03:17 энергоблок № 4 отключился.Суммарная нагрузка эл. станцииснизилось на 1600 МВт, а переток поконтролируемому сечению ОЭС УралаТюменское энергосистема превысилmax допустимый и составил 1913 МВт(аварийно-допустимое значение 2050МВт).покрытия).2.
Поврежденыстеновые панели(парапетные) по ряду«А» машинногоотделения в 3-хпролетах, а такжедеформированыподкрановые балки в2-х пролетах – ряд«А». Обрушены блокиостекления.Нарушениетребований НТДсо стороныперсонала:- нарушениенаряднодопускнойНа момент аварии в работе находилисьэнергоблоки со следующими нагрузками:№ 1 – 760 МВт, № 2 – 465 (в режименабора нагрузки из холодного состояния);№ 5 -760, № 6 – 760, № 8 – 405. № 3 и 7 –в текущем ремонте (№ 3 – с 01.01.2015 до10.01.2015, № 7 – с 05.08.2014 до19.01.2015); № 4 – в неотложном ремонтеПовреждениятехнологическогооборудования:1. Серьезноповреждено основноеоборудование 4-го эб.2.
Электрическая91011Эб. № 4 –4 320;(поданнымМЧС –8 760);Эб. № 5 –Прямой ущерб –более 50 млн.Упущеннаявыгода компании«E.On» составила– 1,133 млрд.;(возможная чистая12темпамиростадобычинефти игаза натерритории среднегоПриобьявозникласитуацияэнергодефицита,для целейкомпенсации былавведенаСургутскаяГРЭС-2,котораяобеспечиваетпредприятия нефтегазодобывающегокомплекса.электроэнергииэб.
№ 6 составило– около 1 млрд.0/1(ожогидо 5 %тела, 3степени)+ 3(отравлениеТюменьэнерго /СургутскаяГРЭС-1 иНижневартовскаяГРЭС Ктому же149123456789101112системыперсоналомстанции(выполнениеработ без нарядадопуска,подготовкирабочего места,проведенияцелевогоинструктажа;- самовольноерасширениерабочего местапри производстверабот) и объемавыданногозадания(произведенанезапланированная работа поразборкегидравлическогоузла на блокесистемырегулированияприводнойтурбины ПНТ);- отсутствиеогнезащитнойобработкинесущихстроительныхконструкцийтурбинногоотделенияглавногокорпуса.с 04.01.2015 по 06.01.2015 г.Режимы энергосистемы: потребление –11 644 МВт, генерация – 11 027 МВт.Переток – 846 МВт, максимальный –2 050 МВт.3.01.2015 г. зам. нач.
котлотурбинногоцеха выдал наряд «Ревизия обратнойсвязи отсечного золотника системырегулирования приводной турбины4ПТН-А; блок № 4, ряды «А»-«Б», отм.+6,000 м, оси 24-25». Работы по разборкегидравлического узла на блоке системырегулирования 4ПТН-А – непланировались.04.01.2015 г. в 8:40 (по местномувремени) пока персонал занималсяостановкой блока № 4, ремонтная бригадабез оформления наряда отправилась к4ПТН-А.
Мастер ремонт-бригадыдопустил их до работы в нарушениетребований НТД.Ориентировочно в 8:50 – ремонтнаябригада приступила к выполнению работ,мастер пошел на другой участок. В этотмомент ведущий технолог и бригадаприступили к разбору рычага обратнойсвязи «сервомотор-золотник» неубедившись предварительно, чтомаслоситема отключена. Технолог далуказание по отвинчиванию отсечногозолотника, тем самым расширив задание,выданное мастеров самовольно.
Послетого как все гайки на крышке золотникабыли откручены ведущий технологпопытался вытащить золотникудерживаемый герметиком, чтобыотнести его к верстаку на отм. +12,000турбинного отделения, толкнул стойкуэлектропривода, которая приварена ккрышке золотника. Сорвал деталь сгерметика и в этот момент масло поддавлением 1,7 кгс/см2, стало поступать изпод крышки.
Работники попыталисьпоставить золотник на штатное место, ноничего не вышло. Затем ведущийтехнолог побежал к арматуре, чтобыперекрыть подачу масла, и в этот моментв системе произошел скачек давления с1,7 кгс/см2 до 6,7 кгс/см2, масло попало нагорячие поверхности 4ПТН-А – в зонемежду приводной турбиной ОК-18ПУ(темп. поверх.
около 310 °С) и блокомрегулирования, воспламенилось. Рабочиенагрузка станции быласнижена с 3 150 до2 320 МВт.3. Из-за отрицательнойтемпературы в ячейкеэб. № 3 и 4, произошлочастичноеперемерзаниетехнологическихтрубопроводов иарматуры в тупиковыхи не дренируемыхучастках и отводах отобщестанционныхтрубопроводов подачии сброса основногоконденсата хим.очищенной воды итехводоснабжения отвысоконапорных инизконапорныхколлекторов.Для восстановлениянеобходим отогрев,ремонт и заменаповрежденногооборудования.214;прибылькомпании).(все цены 2015 г.)угарнымгазом).дляподдержания балансавэнергосистеме быливключенымощности«КазымскойГТЭС»,«УренгойскойГТЭС»,«ЯмбургскойГТЭС», атакже домаксимумабылаувеличенанагрузкана ГТЭСОАО«Сургутнефтегаз»,«ПриобскойГТЭС» иГТЭСООО«ЛУКОЙЛ-ЗападнаяСибирь»/см.
вышеПовреждениястроительныхконструкций:Площадь обрушенияпокрытия машинногоотделения гл. корпусасоставила – 1296 м2 (2пролета, каждый по12×30 м).Обрушениепарапетных стеновыхпанелей в пределах 2-хпролетов, а такжеблоков остекления.Повреждениестеновых панелей впределах одногопролета на 2-х ярусах.Повреждениеподкрановой балки впределах одногоЭб. № 2 –11;Эб. № 3 –задержкавремонтена 744;11.01.2015 г. –былвосстановлен«тепловойконтур»(временныеперегородкимежду 3м и 4-мэб.; 5-м и4-м эб.)В работезадействованобольше400человекизразличныхорганизаций,ведомств,а такжедобровольцы.из-за аварии былосниженоэлектропотреблениенефтедобывающих предприятий вХантыМансийском иЯмало-НенецкомАО на 4,8 МВт.1501234567бригады покинули место происшествия.Заметив пожар, начальниккотлотурбинного цеха на БЩУ-2 далкоманду машинисту по турбине наотключение оборудования блока ключом«пожар», сообщил начальнику сменыстанции и вызвал пожарную команду.В 9:08 – вызвана пожарная команда.9:10 – оперативным персоналом ключом«пожар» отключены маслонасосы системсмазки и регулирования ТА и ПТН.09:11 – сброшено давление водорода изкорпуса ТГ № 4, и включена подача азотав корпус.До прибытия пожарных подразделенийперсонал станции приступил к тушениюподручными средствами, на отм.
+11,000для охлаждения ферм покрытиязадействованы 4 лафетных ствола. Наотм. 0,000 м развернуты гидранты состороны блока № 3 и 5 для тушениястекающего масла с площадки ПТН.Из-за восходящих конвективных потоковнепосредственно над очагом произошлообразование высоких температур, котораяявилось причиной деформации стальныхконструкций покрытия.В 09:13 – обрушилось покрытиетурбинного отделения в осях 24-26, ряды«А»-«Б», блок № 4.В результате обрушения, от верхнейстеновой панели по ряду «А» ось 24оторвался грозозащитный трос и упал нафазу «А» гибкой связи 500 кВ,спровоцировав короткое замыкание «наземлю». Сработала защита и отключилаблочный трансформатор № 4.Произошло снижение потребленияпредприятиями нефтедобычи (сброснагрузки) на 4,8 МВт, из них:1,5 МВт (АО «Роснефть»; 1,8 МВт (ПАО«Газпромнефть»); 1,5 МВт (АО«Славнефть»).10:13 – нагрузка потребителям полностьювосстановлена.Из-за большой площади обрушенияпокрытия (1296 м2) и низкой температурынаружного воздуха (на момент аварии (23°С)), в 09:30 Диспетчеру СО ЕЭС РДУТюменьэнерго передано сообщение отначальника смены о вероятномотключении всех агрегатов ТЭС(суммарная нагрузка 3200 МВт).8пролета.Установленывременныебрезентовыеограждения доотм.+11,000 м длязащиты оборудованиянаходящегося в работеот низких температурнаружного воздуха(минимальнаятемпература вмашинном зале минус6 оС); включены 57тепловых пушек и 9паровых пушек наавтомобильном шасси.9101112151123456789101112В результате Диспетчер дал команды:- разворот в минимально возможный срокгенерирующего оборудованияНижневартовской ГРЭС (эб.
№ 2 (800МВт)), Сургутской ГРЭС-1 (эб. № 1, 2, 4,11 (4×210 МВт)), Тобольской ТЭЦ (№ 3, 5(103,6 и 109,7 МВт соответственно),электростанции потребителей (117 МВт).Выполнен перенос части нагрузкипотребителей, питанием от Свердловской(34 МВт) и Томской (72 МВт)энергосистем.В 10:20 по местному времени – пожарликвидирован.Общая площадь возгорания составилапорядка – 400 м2.Началось снижение температуры втурбинном отделении (температуранаружного воздуха (-23 °С)).В 11:33 на эб. № 2 сработала защита поснижению перепада давления междудеаэратором и бустерным насосом 2БН-А.Через минуту отключился 2БН-Б и ПТНэб. № 2.
В результате в 11:37 произошлоотключение ТА № 2. Причина –перемерзание импульсной трубки датчикадавления на линии между деаэратором ибустерным насосом из-за снижениятемпературы в машинном зале станции.В 16:35 переток между ОДУ Урала иТюменьэнерго составил 1235 МВт.08.01.2015 в 14:49 – отключен блок № 5.21СреднеуральскаяГРЭС19672 эб.10Отрыв лопатоктурбоагрегатапоследнейступеницилиндранизкогодавления10.11.2013ПГУ-410ПГУ-410Дефекты проекта,конструкции,изготовления и(Россия,Свердловская обл., г.Среднеуральск)Отрыв лопаток турбоагрегатапоследней ступени цилиндранизкого давления. Разрушениетурбоагрегата. Пожар. Разрушениекровли машзала.Пожар.
Разрушениетурбоагрегатанетданныхнет данныхнетданныхСвердловскэнерго /нетданных позамещающиммощностям / длянуждСвердловскойобластиМеханическое повреждение газовойтурбины в парогазовой установке (ПГУ410) связанное с «резким снижениемПовреждениегазотурбиннойустановки (ГТУ) (воколо2 880Прямойущербоколо 30млн. долл. (ценыпогибших ипостра-Поставляет электроэнергию в15212324.10.1981СырдарьинскаяТЭС22(СырдарьинскаяГРЭС)(Узбекистан,Сырдарьинская обл.,г. Ширин)198228.09.199041, 2,3, 4,5, 6,7, 8,9, 102 эб.3 эб.54678монтажаоборудованиягазотурбиннойустановкиоборотов ротора ГТУ передотключением и высокой вибрациейротора (из-за поломки рабочейлопатки) с момента ее отключения,дефекты проекта, конструкции,изготовления, а также монтажапривели к аварии на ГТУ.В результате произошло: повреждениегазотурбинной установки (ГТУ), чтоповлекло за собой повреждениевоздушного компрессора ГТУ, котороесвязанно с резким снижением оборотовротора ГТУ перед отключением ивысокой вибрацией ротора с моментаее отключения.турбине – 24титановые лопатки,стоимость каждойоколо 1 млн.